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| 轉子秤下煤不穩的原因與處理措施分享 |
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(1)煤粉水分較大。該生產線地處南方,本來雨水較多,空氣濕度大,加上近期又碰上陰雨氣候更是雪上加霜,一般情況下,進廠原煤水分都在15%以上,入窯煤粉水分有時高達5%以上,0.08mm篩篩余量一般為2%~4%,均與要求操控值相距甚遠。由于煤粉濕度大,細度細,煤粉的流動性大為降低,很簡單在倉壁粘結,倉錐斗處起拱、阻塞,然后影響下煤安穩。咱們通過調整煤磨工藝參數,加強通風,適當提高入磨廢氣溫度,由200℃升至230℃,煤磨出磨溫度由65℃升至75℃;同時咱們抓好倉體的保溫密封處理,如倉尾部以前因加裝壓縮空氣助流設備而無法運用保溫材料,這次選用電熱帶纏包進行保溫;本來沒有進行保溫的下料管也進行了保溫處理,避免結露現象的發生。咱們還運用停窯機會對煤粉倉進行了一次徹底清理。
(2)收塵管阻塞。轉子秤的收塵管,由秤進料口端下料管接至煤粉倉的頂部,使秤體內與煤倉負壓保持一致,同樣由于煤粉濕等原因,收塵管常常阻塞,加劇了秤下煤不穩。咱們對收塵管的清堵保溫文收塵管閥門的調整,使秤體內的余風能及時排走,然后確保下料不受影響。
(3)轉子上表面與頂板空隙過大。空隙測量值為0.55mm,形成喂料風從轉子頂部空隙中向下料管回竄,阻礙物料下流形成波動及斷料。咱們對轉子上下表面及底板、頂板進行機械加工,康復了其平面度。調整轉子上表面與頂板空隙至0.3mm,杜絕了竄風現象對下料的影響。
(4)原助流設備作用欠佳,已不能滿意生產需求。咱們便在煤粉倉頂部加裝了3根壓縮空氣管道,在下料不暢時用壓縮空氣進行清堵,作用不錯。但要注意不能頻頻運用,由于壓縮空氣水分較大。
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